- 轉(zhuǎn)換效率在100W功率附近高達(dá)96.5%
- 在50~200W之間改變功率時(shí)也可維持93~96%的轉(zhuǎn)換率
- 微控制器采用了156mW低功耗產(chǎn)品
- 成本比效率為80%左右的普通馬達(dá)高近20倍
- 冰箱、汽車及電動摩托車等廣泛領(lǐng)域
此次開發(fā)的馬達(dá)為額定功率約100W”的直流馬達(dá),馬達(dá)的磁芯采用鐵類非晶態(tài)金屬。轉(zhuǎn)換效率在100W功率附近高達(dá)96.5%,包含誤差因素時(shí)也可達(dá)到96%以上。除了如此之高的效率之外,在50~200W之間改變功率時(shí)也可維持93~96%的轉(zhuǎn)換率,這也是一大特點(diǎn)。
東海大學(xué)曾于2003年開發(fā)出了效率達(dá)到93%的直流馬達(dá)。并與特殊電裝、日本貴彌功等公司合作實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品化。
此次馬達(dá)的高效率是通過找出導(dǎo)致能量損失的原因并對其中幾個(gè)加以改善而實(shí)現(xiàn)的。馬達(dá)的能量損失起因于:(1)控制電路的功耗(控制器損)、(2)線圈卷線導(dǎo)致的損失(銅損)、(3)磁芯中渦電流導(dǎo)致的損失(鐵損)、(4)旋轉(zhuǎn)軸的摩擦及空氣阻力等導(dǎo)致的損失(機(jī)械損、風(fēng)損)等。
此次的96%以上的高效率主要是通過改善(1)和(2)而達(dá)到的。為了減少(1)控制器損,微控制器采用了156mW低功耗產(chǎn)品。另外,逆變器也采用了僅由nMOSFET構(gòu)成的產(chǎn)品。原因是“nMOSFET的導(dǎo)通電阻比pMOSFET小”(木村)。
(2)銅損通過優(yōu)化卷線的粗細(xì)及圈數(shù)得以降低。銅損一般在流經(jīng)馬達(dá)的電流加大時(shí)變大,因此改善的好處明顯。
(3)鐵損通過馬達(dá)磁芯材料采用鐵類非晶態(tài)金屬控制到了低水平。原因是“非晶態(tài)金屬的電子遷移率小,渦電流少”(木村)。這一改善措施與2003年的馬達(dá)相同。
此外木村還表示,在(4)風(fēng)損方面,“經(jīng)證實(shí),只需為馬達(dá)加上外罩,阻斷空氣進(jìn)入,即可降低損失”。
難點(diǎn)在于制造成本較高
該馬達(dá)的難點(diǎn)是:在效率非常高的同時(shí),制造成本也很高。因此,目前僅限于比賽用節(jié)能車等不考慮價(jià)格而重視高效率的用途。采用2003年開發(fā)產(chǎn)品的節(jié)能車也曾在比賽中取得出色成績。不過,“成本比效率為80%左右的普通馬達(dá)高近20倍”(木村)。
成本高的原因在于磁芯使用的是鐵類非晶態(tài)金屬。“由鐵類非晶態(tài)金屬構(gòu)成的磁芯通過向低溫筒狀物噴附金屬使其迅速冷卻制成,一次加工只能形成25μm的厚度。要確保所需厚度,必須反復(fù)進(jìn)行多次相同的加工,從而導(dǎo)致成本升高“(木村)。
但是,鐵材料本身成本并不高,因此通過使制造工序?qū)崿F(xiàn)自動化便可進(jìn)行量產(chǎn),這樣“便有望以僅為目前14~15的成本來制造”(木村)。
如果刨除成本較高這一點(diǎn),該馬達(dá)可憑借功率及轉(zhuǎn)速等優(yōu)勢,應(yīng)用于冰箱、汽車及電動摩托車等廣泛領(lǐng)域。高輸出功率“基本上可通過加大馬達(dá)來實(shí)現(xiàn)。功率提高后,效率也容易提高”(木村)。